車家啟,2010年畢業(yè)于遼寧工程技術(shù)大學(xué)電子科學(xué)與技術(shù)專業(yè),2012年入職亞泰沈陽建材園,從事企業(yè)設(shè)備管理工作,在日常的工作中深入車間一線,清楚掌握設(shè)備習(xí)性,逐步提升設(shè)備管理經(jīng)驗(yàn),同時(shí)在企業(yè)提高自動(dòng)化率和降低成本等方面做出一定貢獻(xiàn)。
車家啟優(yōu)秀的工作主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
一、技改創(chuàng)新方面。
解決生產(chǎn)一線難點(diǎn),對PC作業(yè)線各手動(dòng)控制系統(tǒng)分區(qū)域進(jìn)行優(yōu)化整合,先后完成4條作業(yè)線整改,實(shí)現(xiàn)減員,消除現(xiàn)場作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn),降低勞動(dòng)作業(yè)強(qiáng)度;對原設(shè)計(jì)養(yǎng)護(hù)窯溫控方式進(jìn)行改進(jìn),由人工操控改進(jìn)集中雙控模式,與設(shè)計(jì)單位共同設(shè)計(jì)階段式溫控方式,滿足構(gòu)件蒸養(yǎng)梯度函數(shù)曲線要求,實(shí)現(xiàn)升溫、恒溫、降溫時(shí)間及速率可控,保證構(gòu)件過程質(zhì)量控制;提出并實(shí)施碼垛機(jī)伸縮機(jī)構(gòu)由液壓系統(tǒng)改進(jìn)伺服馬達(dá)控制,徹底解決因運(yùn)行不穩(wěn)定造成故障;參與生產(chǎn)疊合板、樓梯、廊架模具及輔助設(shè)備如翻轉(zhuǎn)吊具、料斗及拖車自制等,實(shí)現(xiàn)成本節(jié)約與解決設(shè)備瓶頸等。
二、降低成本方面。
通過自制設(shè)備易損件,測繪常見易損件圖紙,組織車間維修班利用現(xiàn)有機(jī)加工設(shè)備自制零配件,實(shí)現(xiàn)對鋼筋調(diào)直切斷機(jī)連接軸、碼垛機(jī)導(dǎo)向輪、桁架設(shè)備導(dǎo)向板等易損件自制,年度節(jié)約采購成本約3萬元;另尋找國產(chǎn)貨低價(jià)質(zhì)量可靠型備品備件代進(jìn)口配件,如生產(chǎn)線工控開關(guān)施耐德XCE-145選用正泰YBLX-MF/8108,使用效果一致,每個(gè)成本可減少85元;進(jìn)口軸承選用普通哈、瓦軸替代;LED節(jié)能燈替代鹵化物管燈等,實(shí)現(xiàn)全年節(jié)約采購成本約4萬元。
三、技能提升與應(yīng)用方面。
利用業(yè)余時(shí)間學(xué)習(xí)電氣等相關(guān)專業(yè)知識,并應(yīng)用于實(shí)際生產(chǎn)過程中。目前能夠自行解決設(shè)定程序故障,先后處理十余次,降低設(shè)備異常工時(shí)85時(shí)。
四、設(shè)備管理方面。
提出設(shè)備管理責(zé)任制,落實(shí)車間設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)機(jī)制,加強(qiáng)日常設(shè)備巡檢,逐年實(shí)現(xiàn)設(shè)備故障率下降5%;對電容補(bǔ)償柜實(shí)時(shí)監(jiān)管,及時(shí)發(fā)現(xiàn)故障并處理,實(shí)現(xiàn)年度電量損失約0.8萬元;加強(qiáng)日常備件消耗管控,通過對庫存分析與各設(shè)備實(shí)際消耗情況,控制采購數(shù)量成本與質(zhì)量驗(yàn)收,為實(shí)現(xiàn)成本控制提供保障。
五、生產(chǎn)管理方面。
負(fù)責(zé)桁架生產(chǎn)線生產(chǎn)計(jì)劃管理。2017年度桁架生產(chǎn)750噸,2018年完成生產(chǎn)自給1200噸,解決市場外購瓶頸滿足自給,對外銷量300余噸,盈利24余萬元,為企業(yè)經(jīng)營創(chuàng)利出做出努力。
車家啟在工作崗位上勤懇工作,努力鉆研,綻放出奪目的光彩,為企業(yè)的發(fā)展貢獻(xiàn)智慧和力量。